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同煤漳电临汾热电设备维护部:小技改发挥大作用
时间:2020-01-22 09:25:28
针对输煤系统皮带频繁跑偏出现的设备故障,在生产过程中需要及时消缺处理。为此,同煤漳电临汾热电设备维护部认真分析,经过不断研究,以6号输煤皮带为测试对象,将普通托辊更换为改造后的“大头托辊”进行实践运行,成效可观。
长期以来,输煤皮带经常由于物料偏载、落煤点不正、挡煤皮磨损等各种因素,出现在运行过程中偏离皮带中心向一侧跑偏现象,造成皮带与金属钢架磕层,皮带的边缘磨损,严重时会导致载煤直接撒落,皮带损坏,影响正常输煤系统运行。
为了破解皮带频繁跑偏这一“病垢”,设备维护部负责人刘川新重点关注,积极翻阅资料,发挥专业优势,最终设计出防止皮带跑偏的“大头托辊”。与普通托辊最大的区别是“大头托辊”靠外侧采用加大、斜式圆柱,呈圆锥型。皮带运行过程中,一旦发生皮带跑偏,相对应侧的“大头托辊”会抵挡皮带向一侧偏正,巧用圆锥形结构设计,将皮带推挤到中心位置,及时扭正皮带跑偏,大大降低了安全风险,保证了设备健康运转率。
经历一个多月的测试,6号输煤系统正常运行,实现了皮带跑偏“零”缺陷,保护了皮带边缘不受磨损,同时使得多人费时费力的工作,一个“大头托辊”操作起来游刃有余,保护了输煤系统的安全稳定运行。
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