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田湾核电站首次采用堆芯倒料模式换料获成功
近日,随着田湾核电站2 号机组最后一组新燃料组件被平稳地从乏燃料水
池送往反应堆堆芯存放,田湾核电站首次采用堆芯倒料模式实施装换料操作宣告
成功。与以往装换料模式相比,此次节省了56个小时,为田湾核电站2 号机组大
修圆满完成赢得了宝贵的时间。
在以往的5 次大修中,由于需要进行低低水位阀门检修及相关设备在役检
查,田湾核电站均采用的是“全进全出”的装换料模式,该模式操作较为复杂且
时间花费较长。为优化大修工期,江苏核电有限公司成立各技术专项组,专题研
究缩短大修时间,提高机组负荷因子等问题,装换料模式优化工作也在其中。在
分析比较了6 种堆芯倒料方案的优劣后,鉴于2 号机组第3 次换料大修不需开展
低低水位阀门检修,确定采用“链式堆芯倒料法”开展装换料工作。
实践证明,该方法符合核电站装换料各项安全和操作要求,满足大修装换
料的工作需要。这也标志着田湾核电站已成功掌握了新的装换料操作方法。
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“全进全出”装换料模式:反应堆停堆后,先将堆芯163 组燃料组件,连
同其中的控制棒组件一起卸到乏燃料冷却水池的相应贮存格架中,然后根据下一
循环的堆芯装载图设计要求,将控制棒组件在继续下一循环运行的辐照后燃料组
件和新燃料组件中进行配插,最后,按照下一循环的堆芯装载图逐一回装反应堆
堆芯。
“链式堆芯倒料法”装换料模式:燃料组件装卸料和倒料操作过程中以
“链”为单位执行,即整个换料过程不再明确地分成三部分。前一条“链”末的
装料操作与下一条“链”初的卸料操作调换顺序,即在完成新燃料组件入乏燃料
冷却水池、控制棒组件配插之后,从堆芯首先卸出一组客满燃料组件,然后再从
乏燃料冷却水池中抓取一组新燃料组件入堆,形成一个链式循环反复操作,直到
最后堆芯全部装载完毕下一个循环的新燃料组件为止。
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