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“炉膛正压大”保护异常工况(事故)分析及其思考
本文就北京京能热电股份有限公司2003年#2机组接连出现的几次" 炉膛正
压大" 保护异常工况进行了进一步分析与思考,并从不同角度提出了一些看法。
而如何提高热工保护- 尤其是" 全炉膛灭火" 与" 炉膛正(负)压大" 及FSSS系
统的可靠性,使之既能在必要时" 正确" 动作,又能避免不必要的" 误动" ,仍
然是一个需要我们在实践中不断探索与思考的课题。
1 引言——#1炉掉焦灭火、炉压反正现象及对策2002年6 月13日,#1炉
灭火,首出" 全炉膛无火".当时1#炉负荷110MW ,当运行人员将负荷减至106MW
过程中,突然发生炉膛正压的情况,当时正压峰值为+460Pa. 针对此次灭火,于
7 月12日召开了分析会,邀请了电科院技术人员参加,分析会得出的结论是:掉
焦很可能造成整个炉膛弥漫较大的烟气和水汽(#1炉当时为水力除渣),造成火
检探头无法正常检测火焰信号。炉膛的压力值只能作为参考值,因为现场的燃烧
环境比较复杂,很难就一个参数来说明当时的具体情况。根据当时的数据分析,
掉焦引发灭火首出为" 全炉无火" 为保护正确动作。发电部也提出反正+460Pa造
成灭火保护动作是否火检抗干扰能力弱,建议对火检及测量系统定期清扫和维护。
2002年7 月14日,#1炉掉焦灭火,现象与6 月13日极其相似。于7 月15日
召开了分析会,邀请了电科院技术人员参加。此次分析会分析原因为掉焦造成整
个炉膛弥漫较大的烟气和水汽,造成火检探头无法正常检测火检信号从而造成MFT.
为避免上述掉焦灭火现象再次发生,采取措施为:火检处理装置内将A 层(#1磨)
和B 层(#2磨)火检各两个角做" 无火延时" 处理——A 层做1#、2#角延时,B
层做3#、4#角延时;延时2 秒。
电科院技术人员建议如有停机机会可对相关逻辑做下述修改:京能公司热
工等专业认为上述逻辑还需斟酌,是否以400Pa 来表征掉焦还需进一步探讨,故
保护逻辑一直未按上述修改。
2002年12月25日,#2炉也因掉焦灭火一次,首出" 全炉无火".为防止在其
他机组发生类似问题,参照1#炉的方式,对2#、3#、4#炉1#磨、2#磨的火检信号
进行" 无火延时" 处理。
2 几次异常工况(及事故)的现象及分析简述2003年,#2机组接连出现
了几次" 炉膛正压大" 保护不动作的异常工况。
2.1 2003年3 月6 日#2机组炉FSSS" 炉膛正压大" 保护拒动2.1.1 事
故经过3 月6 日21:49,#2G 掉焦。根据当时DCS 趋势,炉压反正+500Pa→-200
Pa→+2624 Pa,约2S后恢复正常。负压记录仪最大700 帕。正压大报警光字牌未
亮。倨当值运行人员反映,火焰电视有火,而有二层的火检信号闪烁。负荷在167MW
→155 →165MW 波动。FSSS" 炉膛正压大" 保护没有动作". 2.1.2 当时的初步
分析3 月7 日,热工、发电部锅炉专业等进行了初步分析。
从FSSS的PLC 逻辑实验排除了PLC 部分有问题;从炉压取样管路检查情况
看,报警开关的取样管水平取样管段(#1G 侧)、炉正(负)压大停炉开关的取
样管水平取样管段(#3G 侧)有不同程度堵塞、不畅,报警侧尤甚。
此外,所有开关之前,要经过炉压缓冲罐(压力平衡装置)。
当时的初步结论为:煤质变化,使得炉膛内严重结焦,掉焦引起了炉压反
正,并引起了局部灭火,煤粉的继续进入引起了局部爆燃。取样管堵塞、不畅及
炉压缓冲罐(压力平衡装置)使" 炉正压大" 保护拒动。炉压取样管路不畅原因
为:近期掉焦、反正频繁;每月(5 日)一次的定期工作不规范,方法不统一。
2.1.3 措施(1 )3 月7 日,举一反三,分别对#2G 、#1G 炉压取样管
路进行检查、吹扫(#1G 炉压取样管路略有轻微不畅)。3 月8 日正对#3G 、#4G
炉压取样管路进行检查、吹扫。
(2 )热工车间立即与保护班、检修公司热工专业共同制定炉压取样清理
定期工作的作业指导书。作业指导书未出前,由车间、检修公司热工专业与保护
班明确统一方法。(作业指导书审批后已下发,从4 月起实施。)
2.2 2003年4 月14日#2机组FSSS "全炉灭火" 保护动作炉压反正最大到
+2820Pa 2.2.1 简要经过2003年4 月14日17:15:56,#2G 掉焦引起炉灭火,
FSSS首出" 全炉灭火".#1——#3磨、给煤机、一次风机掉闸。
但DCS 趋势记录,17:16,FSSS MFT动作后炉压反正最大到+2820Pa ,送
风机未停。
2.2.2 分析经热工专业、锅炉专业及华北电科院专业人员初步分析,如
下:(1 )" 全炉灭火" 正确动作。
(2 )" 全炉灭火" 后,炉压反正最大到+2820 帕的大致原因为——" 全
炉灭火" 后,虽然#3磨、给煤机、一次风机掉闸,但炉内仍残留有部分风/ 粉混
合物爆燃所至。此外,不排除#1、#3磨出口挡板有个别角未全关。
(3 )现装的炉压缓冲罐(压力平衡装置)是导致" 炉正压大保护" 没有
率先动作的原因。
(4 )应继续探讨" 有火" 的判定值(频率、强度的" 门槛" )是否稍做
调整。
2.2.3 措施经热工专业、锅炉专业及华北电科院专业人员初步分析,采
取措施如下:(1 )将火检延时恢复至出厂缺省设置状态(根据制造厂说明,缺
省设置值约为2.5S○注)。——即取消引言中#1、#2磨各两角的" 无火延时".
(2 )现装的炉压缓冲罐(压力平衡装置)特性应做进一步(试验)
分析。可利用停机机会取消现装的炉压缓冲罐(压力平衡装置),而在FSSS"
炉正/ 负压大保护" 逻辑回路加软件延时(2S左右)。
(3 )对#2G 各支火检探头" 有火" 的判定值(频率、强度的" 门槛" )
在火检处理板内稍做调整——频率" 门槛" 由6 改为9 ;强度" 门槛" 由
20改为30. 再观察。
(4 )加强磨出口挡板控制回路的维护(定期实验、电磁阀/ 气源管路清
理)。
另外,2003年4 月16日,在1#、3#、4#炉也分别采取上述(1 )、(3 )
项措施。
2.3 2003年4 月19日2 :39:56,#2G 炉压反正至1691.51 帕,炉压保
护未动作2.3.1 简要经过2003年4 月19日2 :39:56,#2G 炉压反正至1691.51
帕,炉压保护未动作。从炉正/ 负压大保护现场炉压取样管路检查情况、现场压
力继校验结果来看,取样管、及压力继定值均无问题。
2.3.2 分析及对策(1 )经热工专业人员初步分析,结果如下:现装的
炉压缓冲罐(压力平衡装置)可能是导致" 炉正压大保护" 没有动作的原因。
根据厂家的传真,此炉压缓冲罐的实验室数据延时约为2 秒(实验室数据)。
从DCS 记录趋势看,1691.51 帕维持不足2 秒。
(2 )针对上述情况热工专业建议对策——取消炉压缓冲罐。
考虑到当时是开机状态,考虑修改逻辑后难以实现传动试验及2#机组的现
状,并且在相应的规范中亦无延时时间的明确规定,故在逻辑回路中不加延时。
2003年11月初结束的#2机组大修中,随着原FSSS系统的改造(PLC 改造为
DCS ),已在FSSS" 炉正/ 负压大保护" 逻辑回路加软件延时(2S)。
3 几点思考3.1 重新认识" 全炉膛灭火" 保护与" 炉膛正(负)压大
" 保护我们知道,虽然随控制对象(如锅炉结构,燃烧器布置、制粉系统、油系
统、点火器及运行方式,火焰检测器安装位置等)不同,各炉膛安全监控系统的
功能和控制范围都有所不同,但是常见的炉膛安全监控系统都应具备主燃料跳闸
(MFT )及功能。而其中,与燃烧紧密相关的当属" 全炉膛灭火" 、" 炉膛正
(负)压大" 保护。
3.1.1 锅炉灭火与炉膛内出现较大正压的原因通常,锅炉灭火的具体情
况有以下几种:●变负荷运行时,由于风粉配合不当,引起燃烧不稳灭火;●由
于低负荷运行时,容易产生下粉不均、风粉配合不协调,引起燃烧不稳灭火;●
煤质突变,打破风粉平衡的燃烧格局,引起燃烧不稳灭火;●由于锅炉燃烧设备
损坏,如燃烧器的磨损等,使燃烧火焰切圆易灭火;●由于锅炉结焦,炉膛掉大
焦,冲击火焰而灭火。
炉膛内出现较大正压的原因如下:●锅炉灭火未能及时发现,仍有燃料送
入炉膛而造成爆燃,俗称" 放炮" ;●发生炉膛灭火,用" 爆燃法" 点燃;●锅
炉虽未灭火,但燃烧不稳,投入油枪助燃而造成较大正压波动;●引风机故障或
挡板关闭,送风机仍在运行,造成炉膛产生较大的正压;●大块掉焦,造成较大
的正压。
锅炉灭火往往伴随着炉瞠负压的增大,锅炉灭火后所达到的最大负压与锅
炉负荷、煤质情况、燃烧情况、送引风及漏风情况等多种因素有关,并且在灭火
后3 秒钟内,负压变化往往不足以达到保护动作整定值,甚至有的灭火在停炉跳
闸后仍达不到跳闸值(也有的能达到,如前述2003年4 月14日#2机组情况);而
炉膛负压达到跳闸值时,也并不一定意味着炉膛已灭火,尽管多数情况下,负压
过大是因灭火而起。锅炉灭火与炉瞠压力的变化情况,关系复杂,结果多变,灭
灭火时负压未必很大,负压很大时也未必灭火(如前述2003年4 月19日#2机组情
况)。
3.1.2 " 全炉膛灭火" 与" 炉膛正(负)压大" 炉膛压力是表征燃烧状
况的重要参数。锅炉- 旦燃烧系统发生故障,较先反映的就是炉膛压力的变化。
然而,《火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程》(DL 435-91 )4.5.2.1 指出
" 监测炉膛压力并规定出最大和最小的限值,对防止炉膛灭火和爆炸是易实现的。
但压力信号反馈要比直观的火焰信号稍有延迟,故120t/h及以上的锅炉在装有压
力检测器后也应装设火焰检测器" ,3.1.4.4 还指出"670~1025t/h应配有炉膛安
全监控装置,包括……a.炉膛火焰监测装置b.炉膛压力和灭火保护装置(全炉膛
灭火时主燃料跳闸)及主燃料跳闸……" 结合规程以及前面几次异常工况(及事
故)的现象、分析和对策,我们认为:●在概念上炉膛压力保护绝对不可取代锅
炉灭火保护,而用炉膛负压信号确认(串联)锅炉灭火的锅炉灭火保护方案不可
取(见前述框图)。
●应使尽量使" 全炉膛灭火" 保护先于" 炉压" 保护动作。" 炉压" 保护
作为简便易行的保护手段是必不可少的,但对炉膛内燃烧工况恶劣的反映而言,
" 炉压" 没有火焰直观、迅速。
3 月6 日若" 全炉膛灭火" 先动作,炉压应该不会最大到2624 Pa.4 月14
日若" 全炉膛灭火" 再早些动作,应可避免炉压最大到2820 Pa.●在灭火保护中
设置炉膛正负压过大跳闸保护也非常必要。更不能因为设置了火焰灭火跳闸保护
而轻视炉膛正负压过大跳闸保护,因为正负压过大时炉膛未必就已" 灭火" 了。
3.2 关于定期工作不容质疑,应加强规范炉压取样清理、火检探头的清
理维护等定期工作。在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》6.1.5 及
12.3.2对此都有明确要求。在煤质变化时,还应适当缩短定期工作的周期。
但是,从另外的角度进行思考,规范了相关的作业指导书,是否就会避免
类似3 月6 日因定期工作不规范,方法不统一而造成的严重后果呢?
限于篇幅,对这个问题不做过多的阐述。但是我们认为,如何确保最终使
用人真正有效执行,如何确保类似工作的全过程监督、控制,如何加强监督,提
高基层班组主动、自觉规范的" 执行意识" ——要从严格执行落实PDCA(计划、
执行、检查、行动)的工作方法做起。
3.3 关于炉压缓冲罐尽管有观点认为,现场炉压取样管路宜加设炉压缓
冲罐。但是由前面几次异常工况(及事故)的现象及分析,我们认为,加设炉压
缓冲罐应慎重。
加设炉压缓冲罐的初衷应该是防止误动。然而,热工保护的原则还是应该
" 宁可误动,不能拒动".其它机组现装的炉压缓冲罐(压力平衡装置)特性应做
进一步(试验)分析,弄清特性。否则应利用停机机会取消现装的炉压缓冲罐
(压力平衡装置),而在FSSS" 炉正/ 负压大保护" 逻辑回路加少量软件延时
(2S或更少)。
3.4 关于火焰检测虽然已经将火检装置的频率" 门槛" 由6 改为9 ;强
度" 门槛" 由20改为30. 但我们认为," 有火" 的判定值(频率、强度的" 门槛
" )仍然可能偏低而存在(拒动)隐患。尽管影响火焰检测效果的因素还有探头
位置、煤质的好坏等等,还是应在进一步观察积累的基础上(甚至找机会通过相
关试验),尽快进行进一步必要调整,使之既能及时客观反映炉膛内燃烧工况,
当燃烧工况恶化时" 正确" 动作,又能避免不必要的" 误动".这个" 度" 很难把
握,是个两难的问题,掌握好这个" 度" 也需要实践积累的过程。
此外,如果资金、时间允许,在充分调研、论证的基础上,应对目前的火
检系统进行完善改造。如改为图象火检系统。或者,仍采用可见光原理的火检探
头,但应增加数量,改变安装位置或探头前段结构,使之尽量作到单火嘴鉴别。
在此基础上,可完善FSSS制粉系统联锁,就可做到单台制粉系统火焰燃烧工况恶
化时联锁停单台制粉系统。
4 结束语综上所述,目前1#、2#、3#、4#炉火检装置及炉压取样装置现
状为:●已将火检延时均恢复至出厂缺省设置状态;●对各支火检探头" 有火"
的判定值(频率、强度的" 门槛" )在火检处理板内稍做调整——频率" 门槛"
由6 改为9 ;强度" 门槛" 由20改为30;●取消了2#炉的负压取样装置。
通过前面的阐述,就京能热电2003年#2机组接连出现的几次" 炉膛正压大
" 保护异常工况进行了进一步分析与思考,并从不同角度提出了一些看法,希望
起到" 抛砖引玉" 的作用。
而如何提高热工保护——尤其是" 全炉膛灭火" 与" 炉膛正(负)压大"
及FSSS系统的可靠性,使之既能在必要时" 正确" 动作,又能避免不必要的" 误
动" ,仍然是一个需要我们在实践中不断探索与思考的课题。
注:2.5S系根据火检设备制造厂(哈尔滨中能自动化设备有限公司)2002
年7 月18日传真(《火检参数6d、7d设定值对应无火延时》)得出。但是,根据
哈尔滨中能自动化设备有限公司的《ZFDZ系列火焰检测装置使用说明书》2-(4 )
节——"ZFDZ 系列火焰检测装置具备反时限特性,对于判断火焰有无的延时能根
据火焰变化的速率自动调节".2.5S仅供参考。后与中能公司核实为在" 信号处理
延时" 与" 无火延时" 两种延时的作用下最大可为3.2S. 而火检装置的缺省设置
为0.5S~2.3S (最大)。
[ 参考文献] [1] 黄平森。火电厂锅炉灭火与炉膛压力变化的分析及应
用
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- 国家核电技术公司
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- 甘肃电投张掖发电有限责任公司
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- 大唐淮南洛河发电厂
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- 国电靖远发电有限公司
- 靖远第二发电有限公司
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- 元宝山发电有限责任公司
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- 云南华电巡检司发电有限公司
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