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截至4月10日,福建能源鸿山电厂4号机组首次A修后已安全高效运行超过一周年,修后机组累计发电量71亿千瓦时,年利用小时达到6761小时,创历史新高;修后机组年供电煤耗下降5.36g/kWh,降幅在集团公司2018年百万机组中排名第一,实现大修全优目标。
精益检修,筑牢安全生产根基。该厂严把质量关、技术关、工艺关,每项质量文件包均实施表单化管理,合理设置质检点,明确验收标准和作业工序,实现对检修质量的有效管控,解决了P92管道焊缝缺陷、发电机部件松动、UPS换型改造等多项设备隐患,修后未发生降出力及非计划停运事件;缺陷数量、设备渗漏率显著下降,设备可靠性得到稳步提升,辅机设备可用系数均提高至95%以上,全厂渗漏率降低到0.01%以下,有力保障了机组长周期安全运行。
精益运维,强化安全责任落实。该厂严格落实安全生产主体责任,全面深入开展员工人身安全风险分析预控工作,引导作业人员根据工作任务逐项对作业性质、设备设施、现场环境、作业过程等7个方面进行风险评估,制定精准的预控措施,保证作业过程员工人身安全;结合安全生产标准化管理,编制并推行运行标准化手册,建立运行标准操作票库,优化标准作业流程,制定7项高风险作业标准,确保操作无差错。严抓“两票三制”和人员行为规范管理,设立“零容忍”制度,从源头上杜绝“三违”。
精益调整,确保安全高效运行。该厂细化运行调整措施,优化机组运行方式,制定19项精益化管理专项提升措施,最大限度优化经济技术指标;结合实际,挑选与同类型机组先进值有差距的指标作为攻关课题,通过指标对标、运行分析、技术攻关等挖掘指标压降空间,全年主再热汽温同比提升2.78/1.73℃,厂用电率下降0.16%,发电水耗降0.02kg/kWh。创新机组煤水比控制策略,优化给水、凝结水等22套控制系统参数和逻辑,实现机组滑压控制下最佳工况自动寻优,有效解决了升降负荷主汽压力偏差大、水煤比控制扰动等问题。
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