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火电厂外围设备系统集中监控改造的研究
时间:2008-08-28 15:22:41

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      火电厂外围设备系统集中监控改造的研究

      摘要:文章对火力发电厂的外围设备系统由就地控制改造为集中控制进行
研究,分析外围设备控制进行这种改造的可行性和必要性,并介绍日照电厂外围
设备系统进行集中监控改造的硬件配置,实施过程中的经验和体会。

      关键词:外围设备集中监控研究

      1.火力发电厂外围设备控制的现状

      分散控制系统(DCS )在现代火力发电厂大型机组上已经得到广泛应用,
它逐渐取代了以前的常规仪表,提高了机组控制水平,许多机组都达到了全自动、
全程控功能,可以说目前我国许多大机组的主设备控制已达到国际先进水平,但
是外围设备,如:化学补给水系统、废水处理系统、除灰除渣系统、输煤系统、
循环水泵、空气压缩机站、制氢站、燃油泵、启动锅炉和综合水泵等,在电厂筹
建期间,由于预算高压缩基建投资时往往压的最多的就是外围设备的投资。由于
预算低,必然使外围设备选型落后,控制水平低,基本上就是传统的就地继电器
回路控制,好一点的控制系统采用PLC 控制。这就与主厂房的DCS 集中控制形成
鲜明对比,主厂房设备控制广泛采用DCS ,并达到国际先进水平,而辅助公用系
统往往由不同设备制造商提供,采用的设备和控制技术相差很大,有的采用较高
档次的可编程序控制器(PLC ),并取消了盘台后备控制,实现了全CRT 控制;
有的则使用常规盘装仪表控制表,致使外围设备的控制室多达十几个,需要的运
行值班人员多,设备故障率高、维护量大,且设备故障跳闸后由于没有先进的事
件记录功能,导致不能很好地分析事件原因和预防事件的再发生。随着电力体制
改革的深入,厂网已经分开,以后各发电商之间的竞争会越来越剧烈,而竞争的
核心就是降低发电成本,提高劳动生产率。因此如何利用先进的计算机技术,将
相互独立的各个辅助外围系统改造为集中控制或相对集中控制,实现外围控制系
统无人值班化或少人值班,不仅可以使外围设备系统控制水平提高,减少设备故
障率,而且可以大量减少运行人员,大幅度提高劳动生产率,达到减人增效的目
的。这个现实的课题已经摆在了许多电厂人的面前。

      2.外围设备控制改造的方案和技术

      外围系统设备是否需要以及如何改造,要进行综合的技术经济比较才能决
定。要计算投入产出比,投入就是全部的改造费用及改造不好带来的遗留问题,
产出就是改造成功后设备可以实现远方监控,减少运行维护人员,设备故障率低。

      现有几种方案可以对外围设备控制进行设计和改造,即全厂外围设备系统
只设1 个控制点且把这个控制点放在集控室控制,此为单点控制;也可采用相对
集中控制,即设立若干个相对集中控制点。根据不同的集中控制方式,可以采用
不同的控制技术,如现场总线技术FCS 、分散控制系统DCS 和可编程控制器PLC
等,可产生多种控制方案。何种方案最佳,需依据实际情况而定,不可一概而论。
例如:由于输煤系统离主厂房相对较远且控制对象繁多,近期可单独采用PLC 控
制,在燃料区域设一个控制点,并将输煤控制与D 外围其它控制系统联网;启动
锅炉房使用的时间很短,可设立单独的简单控制系统,而其它外围辅助系统则可
采用两种方式控制:一是扩展主机DCS ,利用扩展后的DCS ,通过单元机组DCS
操作员站实现外围系统控制,该方案可以减少控制设备种类,发挥全能值班员最
大潜能,在统一控制系统设备,便于维护管理等方面具有明显的优越性,但是对
于投产后的机组,在运行期间进行改造有一定的风险,并且需要较长周期才能干
完。但如果措施周密,计划得当,也应该是可以利用检修机会突击成功的;另一
方案就是建立外围系统集中控制点,控制点设在集控室(或其它地方),集控室
内可设单独的操作员站而与单元机组控制相对独立。这种方案的优点是风险小,
可以在机组运行期间施工和调试,只有很少的工作,如循环水泵控制的接入,需
要停机进行,缺点是需要增加一套控制系统。

      在应用技术选择方面,由于外围设备分散,不可把全部控制单元放在集控
室,那样需要敷设的电缆太多了。近年来现场总线的大量应用和它的实际可靠性,
给现在的外围设备改造提供了理论基础和现场应用的广泛平台。现场总线(FCS )
对远方设备控制具有无可比拟的优越性,利用它可以将I/O 控制柜放在就地,而
把中央控制单元放在主厂房电子间内,从而可以大幅度减少对电缆的使用,进一
步提高系统的扩展性,促进系统的组态更加灵活、操作维护方便。缩小电子间,
大大减少集中控制设备。

      3 日照电厂外围设备控制系统改造

      日照电厂一期工程2*350MW 机组主厂房内的设备利用融资从国外购买,锅
炉由西班牙FOSTER-WHEELER供货,汽轮机、发电机和变压器由SIEMENS 供货,主
设备的控制系统采用了SIEMENS 的分散控制系统TELEPERM-XP ,主厂房内的凝水
精处理控制、吹灰控制系统、除灰控制系统采用西门子生产的S 系列PLC ,但是
外围设备的控制系统如:渣浆泵、燃油泵、循环水泵、工业水泵等还是就地控制,
采用的控制设备大部分是常规操作和显示仪表,故障率高、维护量大。致使机组
主值班人员每台机组5 人左右,而外围设备值班人员大约在15人左右。为此,日
照电厂对外围设备系统控制进行分析研究,提出了可能的改造方案,把原来未纳
入集控室控制的设备纳入集控运行,并增加外围设备电视监控功能,提高电厂自
动化水平,达到减人增效的目的。

      3.1 外围设备系统存在的问题

      日照电厂通过投产后两年的运行情况,发现外围控制系统设计不合理,控
制设备、技术落后的问题,已成为电厂安全稳定运行的重大隐患。主要问题如下

      3.1.1 循环水泵与循环水出口碟阀联锁控制不可靠,曾多次发生联启泵不
成功,但后来试验时又正常的情况,但在以后运行中又可能发生问题,由于没有
事件记录功能,很难找到问题的症结所在。

      3.1.2 旋转滤网由于水位差计选型不当、程序参数及逻辑设计不合适,致
使旋转滤网程控长时间不能运行;

      3.1.3 由于控制设备差,自动投不上,使许多的操作靠运行人员在现场监
视和手动;

      3.1.4 外围设备的控制没有事故追忆,使一些设备异常无法判断,并制定
相应的解决及预防措施;

      3.1.5 燃油泵房、循环水泵房、工业水泵房等系统比较分散,距离集控室
较远,给系统的运行、维护管理带来许多困难。

      3.1.6 输煤程控单独运行,无法根据运行的需要进行上煤和配煤。

      3.2  外围设备系统控制改造的可行性和必要性

      3.2.1 控制方案设想

      DCS 系统在主厂房设备上的成功应用表明,利用网络技术和现代控制技术
是可以成功地实现外围系统集中监控的。我们的想法是建立一套独立于机组主DCS
的单独的外围设备集中控制系统,使用网络技术和现场总线技术,将服务器(上
位机)安装在集控室,用于对所有外围设备系统的监视和控制。新增外围系统的
中央处理单元( CPU全部冗余配置)放在电子间的外围控制柜,分别将输入输出
I/O 控制柜放在就地,使用远程I/O 方式通过ProfiBus总线与CPU 通讯,再通过
光纤环网连接将CPU 与服务器(上位机)连在一起,这样就地的有关生产过程信
息上传至集控室的服务器供运行人员监视;反过来,运行人员又可通过该服务器
(上位机)下传来控制、干预每个外围系统的运行情况,从而实现对每个系统的
远方监控。这样既提高了设备在线管理的水平,又极大减轻了运行人员的劳动强
度。

      3.2.2 与老系统的互联通讯

      我厂除灰系统(包括石子煤、炉底渣、飞灰、电除尘)、凝结水精处理、
化学水处理、输煤系统等原设计就是采用可编程控制器(PLC )的程序控制系统。
国际电工委员会(IEC )颁布的PLC 标准中定义“可编程控制器及其有关设备,
都应按易于与工业控制系统联成一整体、易于扩充功能的原则设计”,因此新增
加的外围系统使用PLC 控制就可以与原PLC 系统互相通讯。这样原来的可编程控
制器程控系统为实现外围系统集中监控奠定了较好基础;而投产以来这些程控系
统运行稳定,也为外围系统集中监控提供了可靠保证。循环水泵房内的泵、碟阀
和旋转滤网原来的PLC 控制不可靠,这次就全部更新改造。只有渣浆泵、燃油泵、
工业水泵、网控设备使用传统的仪表监视和手动操作手段,原来都没有使用PLC
控制。因此,需要对网控、渣浆泵、燃油泵、工业水泵房等设备系统的控制进行
改造,实现PLC 控制。

      3.2.3 预期达到的目标

      通过集中监控改造,针对控制设备差、控制不可靠、程序设计不合理等系
统,选用先进可靠的控制装置,重新进行设计,增加事故追忆功能,就可以彻底
解决系统设计不合理、自动投不上、现场监视手段落后、无事故追忆等问题;并
且通过集中监控改造,将现场就地监控,集中到电厂中央控制室,方便了系统运
行维护管理,这样既提高了设备健康水平又提高了管理水平,也为企业进一步改
革、发展、创新打下一个良好的基础,因此是非常必要的。

      4.外围控制系统改造方案4.1 总体控制方案设计(见图1 和图2 )

      改造的总体思路是改造后能够在集控室实现全厂设备监控,但不能敷设大
量长控制电缆,要利用现场总线技术和网络技术使现场控制设备和电子间的CPU
进行通讯。具体改造方案如下:

      4.1.1 根据各外围系统实际情况,选用PLC 的合适控制范围:渣浆泵房、
燃油泵房、工业水泵房、净水站、化学加药系统因各分系统小、I/O 点少所以共
用一套PLC (冗余)进行控制;

      4.1.2 网控设备、#1机组循环水泵、#2 机组循环水泵房分别各用一套PLC
(冗余)控制;每个外围系统PLC CPU (冗余)放在电子间的外围控制柜,分别
在就地安装一个远程I/O 站使用远程I/O (ET200 )方式通过ProfiBus双绞线电
缆与PLC CPU 通讯,再通过光纤环网连接与服务器通讯。

      4.1.3 输煤、化水、凝结水采用原设计的PLC 控制,通过光缆连接,与Switch
Hub (交换机)连接后与服务器通讯。

      4.1.4 除灰和吹灰系统采用原先的PLC ,只将PLC 挪至电子间的外围控制
柜,就地使用远程I/O 站。

      4.1.5 整个外围集中监控系统网络配备2 台服务器、5 台上位机、1 台Switch
Hub (交换机)、新增4 对CPU.

      4.1.6 服务器通过光纤环网将有关生产过程信息采集上来并进行处理、分
析和监视;5 台上位机再通过以太网从2 台服务器将有关生产过程信息采集上来
并进行处理、分析和监视;反过来,服务器又可控制、干预每个系统的运行情况,
上位机可通过服务器实现控制、干预每个系统的运行情况,从而整个外围集中监
控系统可实现对每个外围系统的远方监控。

      4.1.7 为满足以后循泵、工业水泵和燃油泵实现变频控制的要求,外围集
控系统应设计有预留接口;同时,海水制氯、新增的旋转滤网亦要求纳入外围监
控系统。

      4.2 硬件配置情况

      4.2.1 服务器采用DELL服务器,共2 台,CPU 采用PIII处理器,主频850HZ
,256M 内存,40G 硬盘,21英寸显示器。上位机采用西门子工控机,共5 台,CPU
采用PIII处理器,主频450HZ ,256M内存,10G 硬盘,21英寸显示器。配备两台
打印机(彩色A3喷墨和针式打印机各一台)。上位机操作系统采用WindowsNT WorkStation4.0
中文版。

      4.2.2 将网控、#1机组循环水泵、#2 机组循环水泵房、其它公用系统
(渣浆泵房、燃油泵房、工业水泵房、净水站、化学加药系统)、#1和#2除灰控
制系统、#1和#2吹灰控制系统直接联接至光纤环网上,光纤环网路线:集控室—
—电子间——集控室。

      4.2.3 将化学水处理、凝结水控制系统、输煤系统直接连接至集控室交换
机(Switch hub),服务器及上位机通过3COM网卡连接至交换机(Switch hub)。
同时,交换机(Switch hub)也作为外围系统与MIS 系统的接口;

      4.2.4 化学水处理PLC 为GE的90-30 系列PLC ,输煤系统PLC 为MODICON
984 系列 PLC,其它系统PLC 为西门子PLC S5系列或S7系列。

      4.2.5 控制系统I/O 点设计留有一定余量,保证所有与生产有关的信息,
如设备管理和经济运行指标系统需要的数据,首先需采集到外围控制系统,再经
过统一的接口传输到MIS 网,提供给相关系统进行数据处理。

      4.2.6 为系统的安全考虑,所有I/O 柜电源均采用双路切换互为备用方式,
在各泵房A 、B 段400VAC母线上各取一路供电;内部24VDC 开关电源采用母线制,
两路24VDC 开关电源并行同时供电。

      4.3 软件设计原则

      应用程序开发包括两部分:上位机画面监控程序和PLC 应用程序。为使本
系统具有最大的兼容性,监控软件采用Intellution 公司的iFIX无限点软件(iFIX
软件系专业的工控软件,支持所有厂家PLC 产品)。软件设计遵循以下原则:

      4.3.1 应用程序应根据各系统设备运行工艺要求,确定所有外围系统的功
能需求方案,即应用程序要严格按照设备本身情况或设备运行实际需要进行开发。

      4.3.2 监控系统功能包括系统画面生成、事故追忆系统、各种曲线显示和
打印、各种报表自动生成等。

      4.3.3 监视画面要符合主设备控制系统(TELEPERM XP )人机界面的设计
风格,按照分级浏览、逐级细化的原则设计画面,采用弹出式窗口、下拉式菜单
等多种广为流行的设计手段实现画面的切换和显示,单个画面的工艺流程、信息
显示(包括运行参数、状态、故障情况等)和各种曲线;且布局要合理、生动,
色调柔和。

      4.3.4 事故追忆系统应包括所有进入控制系统或系统输出的开关量和模拟
量(如运行参数、输出指令、状态反馈等)以及控制系统本身发生的事件(如卡
件或通讯故障等),所有I/O 点均可以曲线的形式显示,为实现系统运行在线分
析、诊断提供丰富的数据资源。

      5.结束语

      日照电厂外围控制系统集中监控改造已于2001年完成并投入运行,是首家
实现外围系统集中监控改造的电厂。各外围系统就地控制室撤消,由集控室对所
有外围系统生产全过程进行监视和控制,减少了外围系统运行人员,减轻了运行
人员劳动强度,实现了企业减人增效,提高了企业管理和自动化水平。实践证明,
日照电厂外围控制系统集中监控改造是成功的,为热控系统进一步改造,提高电
力生产自动化水平起到很好的典范作用。

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