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#10 机大修后启动中胀差问题
1 、设备概况
安阳电厂#10 机组是东方汽轮机厂生产的亚临界高中压合缸的一次再热双
缸双排汽单轴冲动凝汽式N300-16.7/537/537-3 型汽轮机。#10 机组主蒸汽系统
采用“1-2 ”方式,再热蒸汽系统采用“2-1-2 ”方式的管路布置。本机组的推
力轴承为转子的相对死点,使高中压转子向机头膨胀,低压转子向电机侧膨胀。
绝对死点有两个,一个设在中低压轴承箱处,高中压外缸以此死点向机头侧膨胀,
另一个设在低压外缸进汽中心线向机头偏移360mm 处,低压缸以此死点向两侧膨
胀。高压内缸相对于高压外缸的死点在高压进汽中心前475mm 处,以轮缘槽定位
分别向前后两个方向膨胀,低压内缸相对于低压外缸的死点,设在低压进汽中心
线处,低压内缸经此死点向前后两个方向膨胀、机组依* 这样一套滑销系统,使
机组能够沿着预先规定的方向膨胀,保证机组安全运行。本机组高中压缸结构和
蒸汽流向合理,汽缸刚性大,通流间隙对胀差限制小,低压部分采用斜平齿汽封,
前轴承箱与基架间有润滑脂,因此机组启动和变负荷时胀差小启停灵活性和负荷
适应性较好。
2 、存在问题
我厂#10 机组投产以来,胀差基本稳定,不必进行十分特殊的控制,在冷
态启动过程中胀差最大达到过+4.2mm,在正常运行中一般为2.0mm.#10 机大修后
的首次启动过程中,机组胀差达到控制极限值6.0mm 而无法控制,不得不停机。
在冷态启动过程中,高中压胀差成为影响我们开机的直接因素。
3 、分析原因
#10 机组在大修中对原有的汽封系统进行了改造。改造前的汽封为传统汽
封,其典型结构图(如图1 )。其背部装有平板弹簧片。每一圈汽封分成六个汽
封弧段,每个汽封弧段背部装有两个平板弹簧片,弹簧片将汽封弧段压向汽轮机
转子轴,使得汽封齿与转子轴的径向间隙保持最小,通常为0.6-0.935mm.
该汽封在汽机启动时,尤其是过临界时,转子轴振动大,使得具有较小间
隙的汽封齿与转子间产生摩擦。当机组正常运行时,振动减少,被磨损的汽封齿
与转子的径向间隙相对设计安装时增大,使得蒸汽泄漏量大,蒸汽有用功减少,
降低了机组的热效率。
传统汽封的特点:设计安装时,汽封齿与转子间隙大,启机过程临界时,
局部间隙为零,正常运行时径向间隙大,蒸汽泄漏量大,热效率低,安全性差。
布莱登汽封的结构型式(见图2 、图3 ),其汽封弧段端面间装有螺旋圆
柱弹簧。每一圈布莱汽封也分成六个汽封弧段,在必要的汽封弧段的端面上钻有
弹簧安装孔,用来安装弹簧。在每一个汽封弧段的背面进汽侧铣出一个通汽槽道,
可以让高压侧的蒸汽进入汽封弧段的背面,并对汽封弧段产生一个蒸汽作用力。
这个作用力是随着汽轮机蒸汽进入量的增加而增大的。(见图2 )
汽轮机启动时,由于进入汽轮机的蒸汽量少,因此进入汽封弧段背部的蒸
汽量少,作用于汽封弧段背部的蒸汽作用力就小,在汽封弧段端面间的弹簧作用
下,每一汽封弧段相互推开,汽封齿与转子轴的径向间隙大,避免了汽封齿与转
子轴的摩擦(见图2 )
随着进入汽轮机的蒸汽量的增加,关闭力大于开启力,作用于汽封弧段背
部的蒸汽作用力克服了作用于汽封弧段有齿侧的蒸汽作用力,弹簧弹力及摩擦力,
将汽封弧段压向转子轴,使得汽封齿与转子轴间隙变小,这样蒸汽漏量减少,热
效率高。(见图3 )
布莱登汽封的特点是汽封齿与转子的间隙可调整,启机时间隙最大,正常
运行时间隙最小;隔板汽封的蒸汽泄漏量少| ,端部汽封蒸汽泄漏量少,叶顶汽
封蒸汽泄漏量少(由于避免了转子由于隔板汽封、端部汽封摩擦所造成的临时性
弯曲,因而安装于转子叶片上的叶顶汽封就能保持完好,叶顶汽封的泄漏量就少)。
机组的安全性好,热效率高。
综合以上分析,布莱登汽封在机组启动初期虽然由于其轴封间隙大避免了
轴封齿与转子轴的摩擦,但同时也正是由于启动初期轴封间隙大,造成启动时轴
封过汽量大加热了转子,致使转子的膨胀超前于汽缸的膨胀很多,使得#10 机在
启动时,尤其是在冷态启动时正胀差大。
4 、采取对策
1 )降低冷态启动时的蒸汽参数
300MW 汽轮机运行规程中规定,机组冷态启动时的蒸汽参数为主蒸汽压力
4.9-5.88Mpa ,主蒸汽温度为330-360 ℃,再热汽温度300-330 ℃,凝汽真空83Kpa ,
现降低为主蒸汽压力3.1-3.4Mpa,主蒸汽温度310-330 ℃,再热汽温度 300-320
℃,凝汽器真空80Kpa.
2 )轴封供汽由高辅联箱改为低辅联箱供
本机高辅联箱的设计压力最高不超过1.2Mpa,温度不超过 350℃度,正常
运行中压力一般为0.7Mpa,温度为300 ℃。低辅联箱的设计压力最高不超过0.5Mpa ,
温度不超过250 ℃,正常运行中压力一般为0.45Mpa ,温度为250 ℃。大修前机
组启动时轴封由高辅供,未发现有何不妥。#10机大修后的首次启动时仍采用高
辅供,但正胀差大,后改为低辅供汽后,正胀差有所降低。
3 )投入夹层加热装置
汽缸夹层加热装置在启动过程中能加速加热高、中压外缸内壁和高、中压
缸内缸外壁,机组冷态启动时,由于汽缸热容量比转子大得多,故其热膨胀总是
滞后于转子热膨胀,采用夹层加热装置有效地改善了汽缸与转子热胀不同步,同
时也降低了高、中压内、外缸的温差,降低了机组的胀差,为加快机组启动速度
创造了条件。#10 机组至投运以来夹层加热装置未投用过,#10 机组大修后的首
次启动中因胀差大机组无法启动,此时投入夹层加热装置后有效地控制了机组的
胀差,使机组胀差控制在5.0mm 以内,保证了#10 机组的正常开启。
4 )投入盘车预暖装置
盘车预暖装置在启动过程中能改善汽轮机的启动条件,它的暖机效果好,
利于控制金属的温升及胀差,且节省了启动时的锅炉的燃油量,提高经济性。汽
源可采用高辅联箱、低辅联箱、或高低辅联箱并供。
5 、效益分析
1 )经采取以上措施后,#10 机的胀差控制在正常范围内,保证机组在规
定期限内启动成功。为#10 机组大修划上了一个圆满的句号。
2 )使高压缸在启动早期得到了较好的预暖,缩短了开机时间,节约了启
动时锅炉的燃油量,提高了经济性。
参考文献:
(1 )布莱登汽封说明书
(2 )《#9、10机组汽轮机运行规程》
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