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滦河发电厂6 号汽轮发电机组真空系统治理
时间:2008-08-12 15:35:31

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      滦河发电厂6 号汽轮发电机组真空系统治理

      滦河发电厂100 MW汽轮发电机组6 号机为N100-90 /535 型,单轴双缸双
排汽冲动凝汽式机组,哈汽产品,1993年12月投产。该机组自投产以来,真空泄
漏率一直处于严重超标状态,真空严密性试验只能维持1 ~2 min ,无法测取准
确数值,根据不规范试验估算,真空严密性数值约在2.5 ~3.0 kPa /min.目前,
该厂的双套射水装置已全部投入运行,无备用设备,机组的真空问题对全厂生产
的安全性和经济性影响极大。由于6 号机组的真空问题影响机组供电煤耗8 ~10
g /(kW*h),射水泵单耗增加一倍,是该厂“达标”、创“二星级企业”和
“无渗漏电厂”的主要障碍,成为一个“老大难”问题。

      1  真空系统泄漏的可能原因

      (1 )汽轮机高低压轴端泄漏。当高压端汽封供汽压力过低,而至1 号低
压加热器(以下简称低加)的阀门开度又过大时,高、中压轴封处将形成负压,
空气经高、中压汽封前各轴封处逐级漏入,然后从轴封加热器(以下简称轴加)、
1 号低加进入真空系统。为防止这种现象发生,可在轴封漏气进入轴加、1 号低
加前加装压力表及阀门,并维持0.01~0.03 MPa正压,使真空得到改善。

      (2 )轴封冷却器下多级水封破坏或水封高度不够,空气经轴封风机排汽
口由水封管等处直接进入真空系统。

      (3 )低压缸水平结合面变形或水平与垂直结合面不严密,以及低压缸的
排大气阀不严。

      (4 ) 7、8 段抽汽法兰处泄漏。加热器壳体等法兰连接的结合面不严
(螺栓紧力不够,法兰焊接到管道上产生翘曲,法兰受热膨胀传递过大的应力等)。

      机组轴封漏汽至7 、8 段,造成抽汽口处法兰及低压缸本体温度升高,法
兰产生变形裂纹,空气由该处漏入真空系统(荆门2 号机,7 段抽汽处实测温度
27.8℃,设计76℃);抽汽口法兰用纸垫,反复灌水后易损坏;法兰强度不够,
抽汽管道膨胀不畅,法兰运行中变形张口。

      (5 )汽机疏水扩容器工作时进汽温度400 ~500 ℃,不工作时30℃,交
变应力使扩容器易产生裂纹。

      (6 )凝汽器喉部接口管道焊口易反复受交变应力作用而产生裂纹,或管
道焊缝未焊透,管道和排汽管出现裂纹。

      (7 )汽泵汽机对应于大汽机部分的泄漏。沙岭子电厂2 号机,停汽泵投
电泵,真空提高2 kPa ,小汽机真空明显泄漏。

      (8 )低压轴封间隙大,低压缸防爆门、热工表计接头、疏水泵、凝结泵
盘根、真空系统阀门盘根等损坏。

      (9 )排水井处的虹吸作用破坏,空气通过射水抽汽器前的水封进入凝汽
器。

      (10)真空设备的内腔外伸的杆件与套筒处不严。

      (11)安全阀、疏水系统及汽轮机高低压管路的空气门不严。

      (12)加热器中的水加热温升小,汽侧空气漏入量过大。

      2  真空系统泄漏治理

      2.1  采用氦质谱检漏技术发现的问题几年来,该厂多次召开专业专题会
议,研究制定治理措施,但机组的真空泄漏率却一直居高不下,真空严密性始终
在2 ~2.5 kPa/min 左右徘徊。1998年5 月,该厂决定采用先进的氦质谱检漏技
术对6 号机组真空系统进行检漏,分别于5 、8 、10月进行了3 次检漏,检漏中
发现汽机高压缸前轴封漏气严重,属于不易发现的大漏点。原因是高压轴封供汽
量不足,空气从高压轴封漏入,经高压轴封第2 档漏汽至7 段抽汽管路进入凝结
器,其间还发现了十几处微漏点,并进行了处理。

      将高压轴封供汽门解体检查,确认高压轴封存在以下问题:(1 )供汽管
道直径设计偏小,实际安装的是D45 ×2.5 管,经计算应选用D57 ×3.5 管供汽。

      (2 )供汽截门实际安装的是Dg40球型阀,且截门存在严重的质量问题,
其开度行程最大只能开起4 ~5 mm,节流严重,造成前轴封供汽不足,应选用Dg50
球型阀。

      2.2  处理措施(1 )将供汽截门更换为Dg50球型阀(双路供汽更换2 个)。

      (2 )将一部分当前可更换的供汽管路更换为D57 ×3.5 管路。

      通过上述初步治理,增加了高压前轴封的供汽量,机组的真空严密性明显
提高,达到了该机历史最好水平,即0.746 kPa/min ,投运一套射水抽气装置即
可满足要求,提高了射水系统的安全系数。

      (3 ) 6号机真空较低,通过对机组的热力试验测试表明,负荷100 MW时
经初、终参数修正后,标准状况时真空为88.2 kPa,较设计值低3.34 kPa. 真空
每低1 kPa ,热耗增加82.33 kJ/ (kW*h),机组效率降低约1.04%.低压缸排汽
量及排汽压力较设计值偏高,真空泄漏严重,这是影响机组真空偏低的主要因素。

      1 号低加几乎无温升,负荷为100 MW时,温升为4.95℃,扣除轴加的影响,
其温升接近于0 ℃,主要是由于高压轴封第2 档漏汽至7 段泄汽量大,排挤了7
段抽汽量。同时由于1 号低加疏水不畅,不能建立适当的加热器真空,也排挤了
7 段抽汽,影响了1 号低加的进汽温度,使7 段抽汽温度高达338 ℃,负荷为100
MW时的7 段抽汽量仅为2.027 t /h ,远远小于设计抽汽流量15.4 t/h ,加大
了低压缸排汽量,严重影响机组的真空,增加了冷源损失。

      经过现场多次分析、查找、试验,最终查出该机组低加温升和真空的2 项
缺陷:1 号低加7 段抽汽进汽门门心脱落,而电动头和门杆动作正常,实际1 号
低加不进汽,从而使高压轴封第2 档漏汽至7 段全部返回到汽轮机低压缸,造成
凝汽器进空气;疏水器疏水管口堵住一块铁板,疏水不能完全畅通。消除上述两
项缺陷后,1 号低加温升已达正常范围(温升22~25℃)。并将第2 档漏汽至7
段加装1 个手动门和一块压力表,用以调节第2 档漏汽至7 段回汽量,维持高压
轴封在良好的工作状态。

      1999年4 月25日至5 月15日对6 号机进行了中修,在中修过程中,对该机
真空系统再一次进行了检查和治理,中修结束后,于5 月19日机组运行中进行了
真空严密性试验,其真空严密性达到了0.22 kPa/min的全优水平,供电煤耗降至
403 g/(kW.h),厂用电率降至8.38% ,使机组自1993年移交生产以来多年真空
严密性严重超标的问题得到彻底解决。

      3  真空治理需要科学认真的工作态度

      (1 )通过对6 号机的真空治理,尤其是近一年来的工作体会,机组停机
后凝结器进行高位灌水所发现的滴水渗水等微漏点一定要设法消除,它往往构成
机组热态运行中一个较大的泄漏点。

      (2 )对发现的泄漏部位进行分析后认为,造成故障的根本原因是,设备
安装工艺较差和焊接质量不良所造成,表现在焊缝坡口不规范,焊缝深度不符合
技术要求等方面。这再一次告诫我们,设备的检修质量是决定安全经济的首要条
件,由于不注重安装与焊接质量,多年来使6 号机组在运行中造成了巨大的能耗
损失,要认真吸取这一教训。

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