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做好燃煤掺配掺烧确保机组安全运行
时间:2008-07-04 16:43:35

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      做好燃煤掺配掺烧确保机组安全运行

      孙志宏 柳晓 束文亮 李圣鹤 祁广忠 刘润华

      华电扬州发电有限公司

      摘要:本文主要对不同品质煤掺烧的探讨以及实际经验的总结,为电厂创
造较大的经济效益,在煤掺烧管理上积累了相当的实际经验,,以期对煤掺烧得
管理制度建设有所借鉴。

      关键词:煤质掺配掺烧安全运行

      江苏华电扬州发电有限公司位于扬州市东北郊,东临京杭大运河,南邻宁
通高速,北接宁启铁路。建于1958年,1999年实施公司化改制,是中国华电集团
公司控股子公司,现有装机容量110 万千瓦,2 台22万千瓦机组分别于1989、1990
年投产,2 台33万千瓦机组于2005年投产,年发电能力60亿千瓦时,耗煤量280
万吨左右。

      1 、提出燃煤掺配掺烧的缘由

      上世纪90年代初,我们在江苏省发电企业中率先提出燃煤掺配掺烧的设想,
主要基于三方面的考虑:一是我公司设计煤种为贫瘦煤,资源稀缺,难以组织;
二是公司位于京杭大运河边,煤炭需经运河中转到厂,造成煤炭到厂价格偏高,
加之近年来,煤炭价格大幅上扬以及燃煤耗用量不断增加,燃料成本已占公司总
成本的70% 以上;三是长期以来,“人员多、电价低、负担重”的现状对我们完
成年度目标利润带来很大压力,员工1500多人, 2003 年以前综合上网电价仅为
249 元/ 千千瓦时。为确保机组安全稳定经济运行,努力降低燃料成本,我们开
拓思路,在燃煤掺配掺烧方面积极探索与实践,积累了一些经验,取得了显著成
效。

      2 、开展燃煤掺配掺烧的主要做法

      2.1 做好掺配,抓好源头控制

      2.1.1.规范掺配程序

      为使掺配满足燃烧需要,由发电部根据运行工况向燃料经营部提出入炉煤
各项指标的许可范围,燃料经营部组织煤炭到厂后,化学分公司化验人员及时取
样化验,根据化验结果由燃料经营部提出掺配方案,制成《燃煤接卸通知单》,
通知燃料生产部进行掺配,同时将《燃煤接卸通知单》报发电部,为运行人员燃
烧调整提供依据。

      2.2.2.细化基础管理

      为确保掺配煤合格,我们在基础管理上下功夫。建立了一套完整的燃煤动
态实时跟踪体系,利用表格和图示法,建立“码头待卸动态表”、“燃煤接卸通
知单统计表”、“卸煤加仓情况统计表”及“煤场动态管理示意图”,使燃煤卸、
掺、上、烧全过程做到网上实时跟踪、有案可查。

      2.1.3.拓展掺配方式

      公司22万千瓦机组配有千吨级运河码头一座,5 台6 吨桥式卸煤机;煤场
1 座,储煤量61千吨,配置1 台斗轮堆取料机;配有3 座储煤量各为3000吨的圆
筒仓。33万千瓦机组配有1 台C2型转子式翻车机;煤场1 座,储煤量130 千吨,
储煤场配置斗轮堆取料机1 台。

      我们充分发挥22万千瓦机组上煤方式多样性的特点,在掺配过程中不断优
化掺配方案和流程,形成目前较为成熟的8 种掺配方式13条掺配路径:一是码头
卸煤机之间掺配,二是码头与煤场掺配,三是码头与筒仓掺配,四是筒仓与筒仓
掺配,五是筒仓与煤场掺配,六是铁路煤与码头煤掺配,七是铁路煤与筒仓煤掺
配,八是铁路煤与22万千瓦机组煤场煤掺配。

      2.1.4.严格过程管理

      在过程管理中,我们坚持以“五专”确保“五到位”,即:

      专人负责,确保各级人员掺配责任到位。燃料生产部明确专人签收码头掺
配单,核查掺配比例,确定掺配方式。

      专用渠道,确保特殊煤种掺配质量到位。对挥发份低于8%、焦渣特性大于
5 等特殊煤种,确定专人跟踪负责。

      专业流程,确保有据可查掺配比例到位。各运行班组根据指定掺配方式和
流程,认真做好运行系统、变更、卸空、加仓情况以及煤场存取区域、数量等数
据台帐,确保掺配比例到位。

      专项制度,确保各项组织措施到位。制定完备的掺配措施和管理规定,贯
穿燃煤掺配全过程。

      专项检查,确保掺配质量到位。各级管理人员每天检查督促燃煤管理各类
台帐记录情况,不定期进行掺配煤抽样化验,并拟定在输煤电视监控中加装录像,
监视掺配全过程。

      2.2 做好掺烧,确保锅炉安全运行

      2.2.1.加强掺烧试验,确定最佳掺配方案

      我公司设计煤种为贫瘦煤,其中:22万千瓦机组设计煤种主要指标为:收
到基低位发热量24.55 MJ/kg 、干燥无灰基挥发份13.8% 、收到基硫份0.42% 、
灰熔点>1500℃、可磨性系数60;锅炉采用中间储仓热风送粉系统。33万千瓦机
组设计煤种主要指标为:收到基低位发热量21.87 MJ/kg 、干燥无灰基挥发份21.29%、
收到基硫份0.81% 、灰熔点>1400℃、可磨性系数74;锅炉采用正压直吹式制粉
系统。

      为确保来煤掺配的科学性,我们多次进行不同煤种的掺烧试验,以确定最
佳掺配方案。根据设计煤种,结合试验情况,要求掺配后的煤种空干基挥发份14%
~18% ,发热量≥21.4MJ/kg 、哈氏可磨系数≥65、焦结性指数≤4.同时要求掺
配前煤种空干基挥发份在6%~30% 之间,应用基低位发热量不低于19MJ/kg.对于
空干基挥发份6%~8%的煤种,其与高挥发份煤种掺配比例不低于1 :2 ;对于空
干基挥发份8%~10% 的煤种,与高挥发份煤种掺配比例不低于1 :1.对于使用空
干基挥发份低于6%,高于30% 以上煤种进行掺配,须事先汇报相关领导,批准后
由发电部拿出掺烧方案,方可通知运行人员执行。

      2.2.2.加大燃烧系统技改力度,为锅炉掺烧夯实基础

      为增强锅炉燃烧掺配煤的能力,公司先后对22万千瓦机组燃烧器、制粉系
统进行了技术改造,为锅炉稳定燃烧提供设备保证。

      (1 )将原一、二层煤粉燃烧器分别改为煤粉直接点火燃烧器和富集型燃
烧器,适应煤种变化需要,保证燃烧工况稳定。煤粉直接点火燃烧器,通过预埋
在燃烧器内容量为330Kg/h 的油枪小火焰点燃煤粉气流,遇煤质变化大燃烧不稳
可及时投入稳燃。在升、停炉过程中还可以实现点火即可投粉,节油效果十份明
显,公司2 台22万千瓦机组一年升停炉和稳燃用油在150 吨左右。

      (2 )将制粉系统原径向粗粉分离器改为串联双轴向粗粉分离器,增强了
分离效果,改善了煤粉的均匀性。并在改造完成后进行了全面性能调整试验,得
出制粉系统最佳运行卡片。

      (3 )对制粉系统三次风进行改造。由改造前一套制粉系统对应2 只三次
风喷口改造为对应4 只三次风喷口,使三次风速由原来70m/s 降至55m/s 以下,
解决了长期困扰锅炉的三次风速过高、飞灰可燃物含量偏大和影响燃烧稳定性等
问题。

      (4 )为防止烧坏燃烧器,增加了可调一次风冷却风管。一次风热风温度
可在360 ℃~240 ℃范围内调节,使得燃烧器适应煤种变化的能力增强。

      (5 )原煤仓加装了压缩空气疏通装置及断煤疏通机,为掺烧煤泥等流动
性差的煤种创造了条件。

      2.2.3.注重燃烧调整技术指导,为锅炉掺烧提供支撑

      (1 )加强人员培训,提高运行人员燃烧调整水平

      我们一方面加强思想教育,提高运行人员的责任心和敬业精神,强化安全、
节能意识;另一方面加大培训力度,提高运行人员的技术业务素质和处理异常燃
烧工况的能力。邀请专家讲解理论知识,让身边的技术能手走上讲台介绍燃烧调
整的经验体会,安排专工对运行调整中发生异常情况进行分析,促进了运行人员
技能水平的提高。

      (2 )针对来煤指标和设计煤种偏差较大,编制运行操作卡

      为给运行人员燃烧掺配煤提供可操作的依据,经过多次燃烧调整试验,发
电部制定了《异常煤种操作卡》,操作卡首先对异常煤种进行了界定,根据来煤
实际出现机率的多少分为三类:1 、挥发份高、焦结性高;2 、应用基水分大;
3 、挥发份低或灰份大。每类煤种操作卡对燃烧器的检查、一次风温、一次风压
的调整、制粉系统的运行方式等提出了明确要求。操作卡还附有《煤质化验单》、
燃烧指导曲线、不同挥发份下一次风温、一次风压对照表。通过使用《异常煤种
操作卡》,不仅对运行人员操作具有指导作用,而且有利于技术人员对燃煤情况
进行技术分析,为公司煤炭组织经营提供决策依据。如33万千瓦机组中速磨对可
磨系数要求较高,而此数据我公司无法化验,运行中我们一旦发现异常,可及时
查看台帐分析具体煤种,调整上煤方式,最大限度地减少对机组燃烧的影响。

      (3 )积极应对掺烧过程中出现的新情况、新问题

      随着我公司两台33万千瓦机组的双投,燃煤耗用量巨增,为保证燃料供应,
在华电煤业集团和江苏分公司的直接关心下,2005年3 月份,我们打通了“海进
江”战略通道。目前海进江来煤以蒙混煤为主,空干基挥发份Vad30%左右,灰熔
点1160-1200 ℃,与设计煤种偏差较大。针对新问题,我们及时制定技术措施,
指导运行操作。由于蒙混煤灰熔点仅有1160-1200 ℃,而33万千瓦机组炉膛出口
设计烟温1043℃,因此燃烧调整的重点是防止炉膛结焦,我们主要采取以下措施
:一是合理组合磨煤机运行方式。锅炉5 台磨煤机下层使用蒙混煤,上层磨使用
高灰熔点煤。二是通过风量调整,降低火焰中心,达到降低炉膛出口烟温的目的。
三是加强各受热面吹灰。通过受热面壁温及主再汽温变化情况的分析,决定受热
面吹灰部位及频率,并做好前后对比工作。

      3 、做好燃煤掺配掺烧的几点体会

      近15年来,我们先后对不同挥发份煤种之间,不同发热量煤种之间以及泥
煤、高硫煤、神华煤的掺配掺烧进行了实践,燃煤掺配掺烧工作日益科学化、规
范化、系统化,2001年至今,两台22万千瓦机组未发生一起锅炉熄火事故,未发
生一起因燃烧问题降负荷或损坏设备现象。加入华电集团以来的近三年,累计掺
配掺烧煤量达484 万吨,占总耗煤量94.5%.

      多年的探索与实践,让我们深切地体会到,燃煤掺配掺烧在保证机组安全
稳定经济运行、提升企业效益方面发挥着重要的作用。要使这项工作富有成效,
需把握好以下几个环节:

      领导高度重视。我公司领导高度重视燃煤掺配掺烧工作,成立了由总工程
师为组长,燃料经营部、燃料生产部、发电部、化学分公司等相关人员组成的燃
煤掺配掺烧工作领导小组,定期召开专题会议,协调、总结、完善掺配掺烧工作。
要求燃料生产部做到卸得下、掺得匀、上得去,保证不断煤;发电部要勤调整、
燃烧稳、不熄火,保证安全;燃料经营部要调结构、整资源、比价格,降低成本。

      健全规章制度。燃煤掺配掺烧工作是一项跨部门、跨专业的综合性工作,
为使这项工作科学、有序、系统开展,我们从燃料的采购到中转港口的管理、从
码头的接卸掺配到锅炉燃烧调整,制定了《燃料接卸管理规定》、《燃料掺配管
理规定》、《燃煤掺烧管理规定》等一系列管理制度,并狠抓制度落实。

      严格过程管理。为确保掺得匀、烧得稳,相关部门通力协作、密切配合,
不断完善组织机构、强化技术措施,建立监督机制,全过程跟踪管理。对特殊煤
种掺配,为保证掺得匀,由部门确定掺配现场负责人,加强现场跟踪和监督指导,
严格按照掺配煤接卸通知单的要求比例进行掺配,确保了掺配工作万无一失。对
新掺烧煤种和有过掺烧不稳记录的煤种,发电部负责人和专职亲临现场,加强现
场值班力量,及时分析现场出现的异常情况,找出问题症结,落实整改措施,保
证稳定燃烧。

      营造浓厚氛围。在全公司范围内营造燃煤掺配掺烧工作氛围,为掺配掺烧
工作创造了前提。在这种氛围的熏陶和感染下,燃料生产部和发电部人员从害怕
掺配掺烧,到理解、响应掺配掺烧,从被动参与,到主动为掺配掺烧工作出谋划
策、争做贡献。

      4 、燃煤掺配掺烧工作中存在的问题及下一步打算

      4.1 目前存在的问题

      1.硬度较高的部分无烟煤在33万千瓦机组无法进行掺烧。33万千瓦机组为
正压直吹式制粉系统,煤硬度髙,磨煤机压差增大,出力明显减小,直接影响机
组带负荷。

      2.由于33万千瓦机组磨煤机对煤种的要求较高,煤泥目前还无法在33万千
瓦机组掺配。

      3.由于掺配是一个物理过程,往往会出现分级燃烧现象,特别是Vdaf<10
%的燃煤分级燃烧现象严重,飞灰可燃烧物明显偏高,影响了锅炉效率。

      4.燃料系统运行时间长,设备维护时间紧张。由于33万千瓦机组投产后用
煤量大增,在掺配过程中,输煤系统调换频繁,造成上煤加仓时间紧,斗轮堆取
料机等主要设备维护时间短。

      4.2 下一步工作打算

      4.2.1.继续加强设备改造

      通过设备改造,使33万千瓦机组煤场具备掺配条件。33万千瓦机组煤场仅
有1 台堆取料机,煤场中的煤无法进行自身掺配,制约了铁路来煤。为此,我们
将积极向主管部门反映掺配掺烧的实际情况,申请增加1 台堆取料机计划,为燃
煤掺配创造条件。

      4.2.2.继续探索蒙混煤掺配掺烧方案

      由于蒙混煤统配计划价格较低,燃用此煤种经济效益可观。因此,我们将
进一步进行蒙混煤掺配掺烧的探索,力争彻底解决蒙混煤易结焦等问题。

      4.2.3.继续做好掺配掺烧精细化管理工作

      我们将在总结经验、发扬成绩的基础上,进一步做好掺配掺烧精细化管理
工作,深入研究掺配方案、掺配比例的变化对经济性的影响,用掺配掺烧的试验
结果进一步调整燃料结构,优化采购方案,为企业参与电力市场竞争创造条件。

      以上是我公司燃煤掺配掺烧工作的主要做法。随着电力市场竞争的日益加
剧和煤炭市场的复杂多变,在确保安全的前提下,深化燃煤掺配掺烧工作,努力
降低发电成本的任务更加艰巨。我们将在集团公司及江苏分公司的正确领导下,
认真学习和借鉴兄弟单位好的经验做法,继续创新思路,积极实践,充分挖掘企
业可持续发展的潜力,为集团公司“358 ”战略目标的实现作出我们最大的努力。

      作者简介:

      孙志宏男 1967 年出生。江苏华电扬州发电有限公司副总经理,多年从事
火电厂技术及行政管理工作。

      柳晓男 1965 年出生。江苏华电扬州发电有限公司总工程师,多年从事火
电厂技术及行政管理工作。

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