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小热电机组循环水泵的变频调节改造
淄博众钢热电有限公司6MW 汽轮发电机组的2 台循环水泵电机容量均为75kW.
根据机组凝汽器的冷却要求,只要其出口水温在(35~39)℃之间,凝汽器的真
空度可保持在(0.092 ~0.093 )MPa 之间,机组即可实现经济运行。如果循环
水流量过大,凝汽器的出口水温低于36℃,会造成不必要的损失;如果循环水流
量太小,凝汽器的出口水温高于39℃,其真空度低于0.092MPa,机组的效率降低。
变频改造前,夏季气温较高时,2 台泵同时投入才能满足冷却要求。当气
温变低或发电负荷小时,一台泵满足不了冷却要求,而开2 台泵则有余;冬秋季
气温较低时,无需1 台泵流量即可满足冷却要求,但也开1 台泵。这样,不仅造
成很大损失,而且给机组的运行调整带来极大的不便。为节能和方便机组调整,
对一台水泵进行了变频改造,实现了凝汽器出口循环水温的自动控制,节电效果
明显。
一、循环水泵电机一次回路改造改造前水泵电机一次回路比较简单,水泵
电机采用直接起动方式,通过操作台上的转换开关接通直流电动操作机构,直流
电动操作机构带动空气开关把柄接通主回路。这种起动方式简单可靠,但电机起
动时的冲击电流较大,且持续时间较长,对开关的触点损伤严重,大约一年时间
就要更换一次主回路开关。
变频改造后的一次回路如图1 所示。在原来主回路上增加双掷开关Dl和单
掷开关D2,为方便工频与变频之间的切换,将两只开关与变频器放在同一台开关
柜内。双掷开关Dl上侧在合闸位,单掷开关D2在合闸位时,变频器投入,水泵工
作在变频状态下;双掷开关Dl下侧在合闸位,单掷开关D2在分闸位时,变频器切
除,水泵工作在工频状态下。
二、凝汽器出口循环水温的自动控制2.1 循环水泵电机的控制模式选用ABB
公司生产的ACS800变频器,变频器对电机的控制模式采用DTC 控制模式。电机在
起动过程中,起动电流随电机转速的增加而逐渐达到额定值(设定加速时间15s ),
克服了直接起动下4 ~6 倍额定电流的冲击。有效地保护了主回路开关,延长了
其使用寿命。
2.2 变频器手动/ 自动控制方式的实现选用PID 控制宏,通过操作台上的
转换开关K ,可自由选择手动/ 自动控制方式,变频器的控制原理如图2 所示。
转换开关K 接在变频器的数字输入端DI3 ,当K 在断开状态时,选择手动控制方
式;当K 在闭合状态时,选择自动控制方式。
2.3 变频器手动/ 自动控制原理选择手动控制方式时,变频器的起动/ 停
止由继电器Jl的常开点J1的常开点J1l 控制,J1l 接变频器的数字输入端DIl ,
另一常开点Jl2 无效,此时PID 控制器旁路,调节电位器W 可改变电机的速度,
从而改变水泵的流量,达到手动调节凝汽器出口循环水温的目的。
选择自动控制方式时,变频器的起动/ 停止由继电器Jl的常开点Jl2 控制,
Jl2 接变频器的数字输入端DI6 ,此时常开点J1l 无效,通过电位器W 可设置凝
汽器出口循环水温给定值。安装在凝汽器出口的温度变送器PT,其测量值作为过
程控制变量的反馈值,由变频器的模拟输入口AI2+、AI2-输入到PID 控制器,与
电位器W 给定值进行比较。当PT测量值大于电位器W 给定值时,PID 控制器的输
出使传动单元速度增大,水泵流量增大冷却加速。反之,PID 控制器的输出使传
动单元速度减小,水泵流量减少冷却减速,直到PT测量值与电位器W 给定值相等
时,电机转速稳定在某一值不变。
2.4 冷却系统的温度- 速度曲线变频器工作在自动状态下,经过反复试验
获得的温度- 速度曲线如图3 所示。通过电位器W 设定温度给定值t0(t0设置范
围:冬季36℃左右,夏季39℃左右),当环境温度变化时,凝汽器的入口水温亦
发生改变,冷却系统的温度- 速度曲线也随之改变。在某一时间设置的凝汽器出
口循环水温给定值为t0时,PID 控制器输出使电机转速按曲线3 所示的状态调节,
可满足凝汽器的真空度要求。环境温度升高或者发电负荷加大,为满足冷却要求,
PID 控制器输出使电机转速按曲线2 所示的状态调节;环境温度变低或者发电负
荷减小,PID 控制器输出使电机转速按曲线4 所示的状态调节。
PID 控制器输出使电机转速按曲线1 所示的状态调节,说明变频泵在满负
荷运行时也达不到冷却要求,此时需起动工频泵与变频泵一起冷却;PID 控制器
输出使电机转速按曲线5 所示的状态调节时,说明变频泵工作在最低转速保护工
况下,此时需停止工频泵,或者由于冬季温度低,一台变频泵即能满足冷却要求。
综上所述,自动状态下变频器的输出使电机转速在曲线1 ~5 所示范围内
调节,电机即可达到节能和机组安全经济运行的效果。经多次试验调整PID 控制
器参数,将水温偏差控制在0.5 ℃左右,可满足凝汽器真空度的要求。
三、结语循环水泵变频改造后运行可靠,调整方便,凝汽器真空度的稳定
性提高,节电在30% 以上,效果显著。
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