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高效雾化旋流脱硫除尘技术得到成功应用
时间:2009-04-17 15:49:01

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      高效雾化旋流脱硫除尘技术得到成功应用

      由著名环保专家程志久、段广瑾研制的高效雾化旋流脱硫除尘技术,不仅
能达到脱硫目的,而且通过水质稳定措施,解决了麻石水膜除尘设备易于结垢、
堵塞等现象。通过设备结构的改变,解决了系统阻力增加的问题,能确保调和不
结垢、不堵塞、不带水,且系统阻力更小,目前已在北京邮电大学等单位20t /
h 、40t /h 锅炉连续正常运行。

      北京市自1998年开始实施控制大气污染的紧急措施,按照2002年颁布的《
锅炉污染物综合排放标准》,自2003年11月1 日起开始执行的第二时段标准。现
有锅炉即使是大量配有麻石水膜除尘器的锅炉,外排烟气中的二氧化硫、烟尘等
污染物也很难达标。高效雾化旋流脱硫除尘技术,是在麻石水膜旋流脱硫除尘技
术的基础上改进后的技术,其主要设施,由构成主塔的旋流器、挡水器、文丘里
管和副塔、外置脱水器、引风机以及絮凝分散剂加入装置、脱硫剂加入装置组成。

      该技术使烟气4 次通地过净化脱硫,从而确保排放烟气中二氧化硫、粉尘
等各项污染物达标排放。锅炉烟气,首先通过大大增加烟气与雾状脱硫液的接触
面积,来增加二氧化硫的吸收量,被浸湿的烟尘通过相互碰撞形成颗粒状,随液
流流向主塔底部。烟气和雾化状的脱硫液由切向进入主塔下部,并沿着塔壁旋转
向上,烟气中的尘粒在离心力作用下,甩向塔壁,随液流沿着塔壁流入主塔底部,
并同时发生脱硫反应,烟气中的二氧化硫、烟尘被初步净化。初步净化后的烟气,
上升到第一层旋流器,通过高速旋转碰撞,不仅增加了脱硫反应的反应动力,而
且进一步增加了碰撞动力,烟气被二次净化,经实测,二次净化后的烟气、二氧
化硫、烟尘等各项污染物均都达标。二次净化后的烟气又继续上升到第二层旋流
器,通过高速旋转碰撞,形成液、气、固三相混合反应层,烟气被再次净化,二
氧化硫、烟尘浓度进一步降低,以确保总量控制。经多次净化后的烟气,经主塔
上方的挡水器脱水,副塔外置脱水器脱水后,由引风机经烟囱达标排放。脱硫除
尘后的废水,由主塔下部的排水口排出,与脱硫剂、絮凝分散剂、锅炉冲渣水一
起,依次排入沉渣池、沉淀池、清水池的水,循环使用不外排。沉淀池中的渣外
运制砖,整个工艺过程不产生“二次污染”。

      据专家介绍,北京邮电大学一台20t /h 采暖炉烟气除尘工程总投资36万
元,年增加的运行费用1.92万元,由此增加的采暖费为每建筑平米0.15~0.20元。
一台20t /h 采暖锅炉每年减少二氧化硫排放量50余吨,烟气达标排放,废水循
环使用不外排,废渣综合利用,整个工艺不产生“二次污染”,每年至少创造经
济效益1.08万元。

      该技术已申报国家知识产权专利。适应于老企业旧引风机不更换和各种质
量的脱硫剂,适用于改造现有麻石水膜除尘器的各类大、中、小型锅炉、窑炉等
的烟气脱硫除尘和新建的各种锅炉、窑炉等的烟气脱硫除尘,对同一台锅炉也能
适应锅炉负荷的变化,能确保满足各种烟气污染物排放标准的要求,并确保总量
控制。

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