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神华福能发电有限责任公司绿色发展效益领先
时间:2018-09-11 08:32:08

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    2015年,神华福能发电有限责任公司(简称鸿山发电)两台发电机组的烟尘、二氧化硫、氮氧化物等各项污染物全部实现超低排放,提前完成煤电机组超低排放改造任务,这在福建省燃煤火电企业中是首家。然而,没有最好,只有更好。为了更美的蓝天,为了更美好的明天,鸿山发电再次启程,并永远在路上。

  “在节能降耗路上,我们始终坚持对存量机组的节能降耗、质量提升,以抢占市场、控制成本、精益化管理为手段,努力推动企业向高质量效益型发展。”该公司党委书记、董事长郑恒表示。

  紧抓A修关键环节 提高机组各项指标

  “如何利用此次A修,解决影响机组供电煤耗的关键问题,进一步提高机组各项指标,是我们在建设具有核心竞争力的‘三优三化’一流清洁能源企业道路上的必答题。”在4号机组A级检修动员会上,郑恒指出。   

  汽机专业进行汽封改造,在汽缸中分面加装密封装置,对承插管C型密封进行改进,全面更换低压缸排汽导流环,降低供电煤耗约3.5486克/千瓦时;锅炉专业完成临炉热风加热、空预器密封改造,水冷壁及吹灰器通道受热面防腐喷涂等工作,实现空预器漏风率显著降低,额定负荷总风量下降约180吨/时;电气专业完成4号机组UPS系统换型、发变组失步保护、直流系统、升压站直流系统绝缘监测装置改造等项目……4号机组A修后,热耗率降低了97.42千焦/千瓦时,厂用电率下降了0.32个百分点,为企业带来年节约标煤近5000吨、成本约2500万元的“亮眼”成绩。

  依靠技术创新 治愈机组“顽疾”

  鸿山发电积极营造崇尚科技创新的氛围,针对影响机组经济运行的“顽疾”,鼓励和提倡员工“走出去”,学习和借鉴先进单位的经验,围绕“绿色发展、效益领先”战略,开展党员领衔技术攻关活动,由设备党支部、发电党支部先进党员牵头组织开展技术攻关项目。引进“水蜘蛛”式凝汽器在线清洗机器人,有效解决凝汽器换热管贝类及泥垢沉积堵塞问题,实现凝汽器清洁高效运行,助力机组节能降耗。

  据了解,该套技术在百万级机组中应用在国内尚属首例。相比传统的胶球清洗,不仅减少人员劳动强度,同时实现换热管清洁系数从实施前0.6上升至0.8,大幅提升清洁效果,大大提高凝汽器换热效率和机组热经济性,实现了凝汽器设备精细化管理和便捷运行降低煤耗,年节约标煤近600吨。

  三级网络监督 深挖机组节能潜质

  为进一步优化机组运行节能指标,该厂成立了节能降耗三级网络监督网,深挖机组节能潜质,加强机组运行调整,严格控制环保运行参数调整,把尘、硫、氮等重要环保参数控制在最优范围,并在机组辅机出力满足的情况下,选择最优运行方式,有效节省用电,提高了机组运行的经济性能。

  “做好外部资源输入”,该厂积极邀请电科院和磨煤机厂家做机组的性能优化试验,从技术上提供理论支持。通过监测机组在不同负荷工况下各项参数、辅机电耗、磨煤机单耗、一次风出力等重要参数,合理搭配不同负荷工况下的磨煤机等重要辅机出力,尽量降低煤耗,做到节能最优。

  同时,认真开展达设计值活动,加强能耗指标对标分析,查找不足并及时改进,严格控制各项能耗指标在计划范围内;针对厂用电率、主再热汽温、真空、水耗、环保排放等关键指标,制订管控措施,通过配煤掺烧试验,制订最佳煤耗掺烧方式,减少煤质大幅波动,确定最佳风量配比方式,指导运行操作调整,开展热耗试验,修正运行调整基础数据,使燃烧更加稳定;充分发挥节能制度正向激励的作用,严格执行指标月度考核制度,加大对发电量、供电煤耗等重点指标的值内竞赛份额。


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